廣州石化S-Zorb裝置國5汽油產量創(chuàng)新高
2016年3月8日 來源:防爆云平臺--防爆產業(yè)鏈一站式O2O服務平臺 防爆電氣、防爆電機、防爆通訊、防爆空調 瀏覽 2561 次 評論 0 次
2月份,廣州石化煉油四部S-Zorb(催化汽油吸附脫硫)裝置生產國5汽油12.5萬噸,產量創(chuàng)歷史新高。
S-Zorb裝置于2010年1月10日一次開車成功,生產國4汽油。按照廣東省政府要求,2014年7月1日開始,廣東14個地市掛牌銷售國5汽油;10月1日前全省銷售國5汽油。為確保國5汽油如期投放市場并實現穩(wěn)定供應,S-Zorb裝置于2014年5月開始生產國5汽油。
由于S-Zorb裝置在工藝技術上存在一些難題,成了制約裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)運行的瓶頸。首先,裝置容易存在反應器的接收器收料不暢問題,為保持正常生產,裝置被迫投用卸劑線。由于卸劑線原設計為停工卸劑時使用,生產期間投用會磨穿管線彎頭導致泄漏。因此,如何確保卸劑線的安全可靠成為裝置安全平穩(wěn)運行首先要解決的難題。
此外,再生器設有6組取熱盤管,以降低再生器溫度。取熱盤管當初設計在再生器內,一是節(jié)省投資,二是調節(jié)靈活。但這種設計方式在裝置開工初期或再生器溫度較低時,由于水量過低,取熱盤管“吃不飽”,容易出現“干燒”現象,導致盤管泄漏。
為確保S-Zorb裝置安全平穩(wěn)高負荷運行,生產更多的國5汽油,滿足市場對高標號汽油的需求,實現效益化,廣州石化成立國5汽油攻關小組,每周召開一次攻關優(yōu)化會,經過不斷的頭腦風暴,終于成功打出優(yōu)化組合拳,解決了這兩個難題。
針對卸劑線沖蝕減薄問題,技術人員聯(lián)合耐磨陶瓷管件制造企業(yè)進行聯(lián)合攻關,他們根據陶瓷材料硬度大、耐磨損的特點,在管線和彎頭內部加裝陶瓷襯里材料,有效解決了卸劑線的沖刷問題。在取得成功經驗的基礎上,他們還對吸附劑循環(huán)系統(tǒng)的管線陸續(xù)更換了陶瓷襯里彎頭。經過一年多的使用,經測厚和內窺鏡檢查,襯里運行良好。
針對取熱盤管“吃不飽”,容易‘干燒’導致盤管泄漏的難題,技術人員通過反復研討,在再生器兩側盤管增加了一條蒸汽線,蒸汽從盤管進入,然后再返回到冷凝水罐。在低負荷時,采取部分盤管走水、部分盤管走汽的方法,成功地解決了這一問題。
“短時間的高負荷運行容易,長周期安全平穩(wěn)高負荷運行才是真正的考驗?!睙捰退牟坎块L徐崢嶸表示,裝置人員要“樹正氣、敢擔當、落實崗位責任制,夯三基、負責任、嚴守安全底線”,以嚴細實恒的工作作風,確保裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)運行。